为大桥“扎”稳根基
发布时间:2022-04-28
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  四月,海面碧波荡漾,厦门第二东通道海中区墩台列阵,4000吨起重船“一航津泰”正把钢箱梁稳稳安放在墩台上。“大桥的根基扎稳了,这是我们打造百年品质工程的第一步!”项目副总工史虎彬非常激动。

  一航局参建的厦门第二东通道工程,是福建省首个采用竖向干接缝匹配预制工法的跨海桥梁项目,对构建我国东南沿海和海峡两岸综合运输枢纽,促进区域经济发展具有重要作用。一航局施工的A3标段正好处于海陆交接处,需要先在浅滩区和海中区完成桩基和墩柱施工,再架设钢箱梁。
  根据设计要求,项目需在浅滩区打设钢管桩160根。由于施工海域泥面起伏,海域潮差大,传统打桩船无法连续作业,只能搭设钢栈桥,用100吨履带吊车,吊装振动锤和冲击锤进行沉桩。钢管桩要先自沉入泥,由于钢管桩是通过履带吊钢绳吊起,本就不好控制。加之最高潮时,海面与钢栈桥之间仍有5米高差,钢管桩还没自沉至标高,海水就已经淹没了钢管桩,水下盲打肯定事倍功半,质量更不好把控。“桩基质量直接影响后续施工,打造品质工程,160根桩,每一根都要精准打入!”史虎彬坚定地说。
  问题摆在面前,史虎彬眉头紧锁:“一开始考虑过加长钢桩,补齐高差,但是钢材价格飞涨,成本太高。”一夜,史虎彬卧床准备休息,手机不慎滑落,他俯身捡手机时,突然想到能否像趴下去捡手机一样,利用水域7米的大潮差,将钢管复合桩导向架下卧,把沉桩作业面下移,在低潮位完成桩基施工?他立即翻身起床召集质量控制小组进行技术研讨。导向架就像一只“手”扶着桩体,向下伸到可以振沉的位置,克服浪涌在钢桩自沉时的影响,准确定位。但模拟施工时却发现,普通的导向架是单层,浅滩区地质情况复杂,振动锤敲击钢管桩下沉时,桩体自稳性较差,沉桩正位率仍然无法保证。
  此时,史虎彬抄起身边的一节钢筋,双手握着说到:“就像钉钉子,锤的劲太大,一只手扶不稳就用两只手扶。”很快,双层导向架被制作出来,但是随着钢管桩的下沉,上层导向架阻碍了打桩锤工作。“锤子砸到‘手’了,”史虎彬心里咯噔一下,“看来光扶着还不行,更得学会‘撒手’啊!”质量控制小组进行集体攻关,简化上层结构,将其变为可快速拆卸的模块化导向架,当钢管桩沉桩到上层导向架时,利用吊车将其拆除,并更换锤击力度更强的冲击锤组进行施工,帮助钢桩克服淤泥影响,精准振沉。
  BIM人员将讨论的方案和措施进行建模,制作模拟施工动画。在数次修改完善和实体试验后,确保技术可行,且能够做到质量绝对控制。最终,团队利用分层可拆卸下卧式移动导向架进行沉桩,就像两只灵活的“手”在进行传送作业,将钢桩一根根沉入海底,精度达到设计要求。
  海天相接处升起一轮红日,站在浅滩边上,看大桥连点成线,史虎彬深深呼了口气。大桥下方钢管桩支撑的墩台就像两条粗壮的臂膀,孔武有力。
  (实习编辑:新闻中心孙亚龙)

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  • 来源:一航局